慧聪化工网讯:截至10月24日,与三年前同期相比,长庆采油一厂通过转变管理模式、分级分类量化治理、政策引导对标管理、完善考核制度等一系列措施,已累计减少油井维护性作业1685井次,创效2360万元。
维护性作业工作量水涨船高,油田效益稳产航向何方?长庆采油一厂主动超前谋划,明确每口井作业频次年均0.52次的工作目标,特别是面对老油田井筒脏、结蜡结垢严重等突出矛盾,通过管理机制创新与工艺技术攻关,持续降低作业频次和维护成本。长庆采油一厂在保持产量规模的基础上降本增效,以科学施策增添稳产含金量。
面对高质量、高效益战略布局,这个厂生产经营坚持问题导向,精心落实既定部署,立足自身做好工作,确保劲头不减,力度不松。早在2017年,长庆采油一厂就针对油井维护性作业,强化“一次修井就是一次井筒伤害”的认识,树立“一次修井就是一次井筒治理”的理念,按照“多维护,少修井”原则,推进四项管理措施,狠抓油井井筒综合治理,逐步降低油井维护性作业频次。
与此同时,除了落实前期工作措施,长庆采油一厂还重视管理机制创新,以提升管理水平力促降本增效落实落地。
根据近年来井下作业费用运行情况,全面实施吨油成本、维护性作业频次、井深与单井作业费用对标管理,结合生产数据强化专项分析,有针对性地开展井下作业费用管控;按照“指标牵引、业绩导向”的思路,完善考核政策,推行产量占比70%、成本占比30%的“7+3”综合考核模式,下放管理权限,提高基层单位费用自主管控意识;设立专项资金用于成本降控项目启动及新工艺、新技术研发应用,并通过资金投入与成本优化,引进市场化热洗清蜡、井筒加药作业,补充井筒治理缺口,实现了良性循环。2018年以来共开展井筒治理5400余井次,减少修井445井次,节省费用支出640.8万元。
不仅如此,长庆采油一厂以持续加强技术攻关为龙头,加快核心主导技术的创新突破,针对套损结垢、座封井结蜡、井筒腐蚀等井筒问题,通过自主研发、试验改进、优化配套开展技术攻关,完善井筒治理工艺技术,延长油井检泵周期。作为井筒清垢防垢的核心利器,高压射流除垢工艺利用高压柱塞泵将清水进行加压,通过喷嘴喷射出高速水流,对结垢物采用斜劈、冲击、剪切及复合破碎的方式清垢,有效提高了油管重复利用率。