空压机排气量降低的原因有很多,下面小编将为您主要介绍转速降低、空气滤清器沾污阻塞、压缩空腔部分不严密、气阀不严密、调节系统不严密、气缸余隙空积增大、润滑不良、气缸盖上的衬垫损坏并漏气、冷却不良、气缸填料漏气等十大原因。让我们来具体地了解一下吧!
空压机排气量降低的主要原因有:
—、转速降低
由于转速降低,使气缸的行程容积减小,从而减少了排气量。可用转速表测定空压机的转速是否降低,以找出故障原因。
二、空气滤清器沾污阻塞
由于空气滤清器沾污阻塞,使压缩机的充气效率减小,而减少排气量。
三、压缩空腔部份不严密
(一)气缸、活塞的磨损和拉伤程度超出规定的额定值
这种情况多半发生在已使用十年或十年以上的空压机上。如气缸失圆后,应进行镗缸,并配以与修理后的气缸直径相适应的活塞和活塞环。
(二)活塞环咬住活塞环咬住的原因有:
(1)活塞环和活塞的配合不好。
(2)润滑油的质量不好。
(3)压缩空气的温度过高。.
由于活塞环咬住,压缩容积的泄漏,使压力在各个单级进行再分配,因而使空压机的排气量降低。单级气缸的活塞环咬住时,空压机的排气量将明显地降低。
活塞环咬住时,其泄漏情况可从示功图上有较倾斜的压缩线看出。平时可用压缩空气吹扫气缸的方法来检查活塞环的泄漏情况。为此,在同一气缸的某一吸气侧,取下一排气阀,并将阀盖盖好。再从这个气缸的另一吸气侧取下一个阀和阀盖。检查时,打开阀门,使压缩空气自压力管网中经过取出的排气阀孔进入气缸,通过活塞环不紧密处,再经未装阀盖的阀孔泄出。根据泄漏空气量的多少,可以判断活塞环的漏气情况。
(三)活塞环磨损
当活塞环磨损时,由于活塞钚与气缸、活塞的贴合性差以及活塞环开口间隙太大而造成漏气,各级压力分配缓慢变化。这一现象容易从《运转日志》中发现。当活塞环漏气时,轴功率略有增加。I级活塞环磨损时,排气量显著降低。
(四)活塞杆漏气
活塞杆与填料的配合部分漏气时,可直接观察到。造成漏气的原因,通常是因活塞杆磨损或与填料的配合不好、润滑不良以及活塞杆弯曲等。磨损的活塞杆可用镀铬后重磨方法修复。活塞杆与活塞之间的接合部窜气吋,可用压缩空气吹扫气缸的方法,或用肥皂水涂在活塞杆与活塞的接合面上进行检查。可用加垫或与活塞配磨的方法来消除窜气
四、气阀不严密
I级气缸的吸气阀不严密时,空压机的排气量和中间冷却器的压力显著下降。中间级和末级气阀不严密时,排气量亦会减少,
五、调节系统不严密
(1)吸气阀不正确的压开,或由于装配不正确,调节器不良,增力了气缸的补助容积,将显著降低机器的排气量,并使各级压力进行再分配和吸气阀的阀盖发热。
(2)由于余隙阀活塞环磨损,调节器的压力不足,余隙阀与气缸阀座未贴合,使余隙阀关闭不严而降低气量。
六、气缸余隙容积增大
选用的气缸衬套太厚,或活塞在活塞杆上有松动,使气缸余隙容积增大并造成活塞杆窜气,从而使排气量降低。
七、润滑不良
润滑油不足,将使活塞环与活塞、气缸,活塞杆与填料,阀片与阀座的密封恶化。可检查排气阀、吸气阀來判断气缸的润滑情况。如果气阀干燥,表明输油量不足。在正常情况下,气缸、气阀、活塞杆的密封面上应覆盖一层油,但无积碳。
八、气缸盖上的衬垫损坏并漏气
在更换衬垫时,一定要检查气缸盖侧的气缸间隙长度,不许用填料绳和橡皮作填料。
九、气缸的填料漏气
可用压紧、修复或更换填料的方法消除。
十、冷却不良
气缸或级间冷却器冷却不良,将使吸入的空气被预热,从而使空压机以重量计算的吸气量减少。