从1988年参加工作到现在熟练操作多型高精密车床,李迎春见证了航空工业光电所近30年的发展;从1998年接手光电所第一台车削中心到现在的高精密车床,李迎春亲历了光电所数控车床20年的变化。2017年初春,李迎春站到了光电所劳模领奖台上,这是向他近30年匠心最好的致敬。10年、20年、30年……从青年到中年,头发少了、白了,但敬业奉献的那股精神劲儿从未改变。
敬业与质量:惟心底坚守的本色
“机加是一个讲究连续性的工种,中间停顿一下、穿插一件,对本批次的零件加工质量影响就很大。为了零件的完美,无论时间多晚,必须连续加工完这一批次,不然睡不着觉。”正在车间忙碌的李迎春顾不上多说。在徒弟眼里,李迎春看待他的加工零件就像看待自己的孩子一样,不允许出半点瑕疵。“在他手里μ级误差都是不允许的。”徒弟这样描述。在部门统计中,李迎春2016年全年共完成12878工时,个人产能连续三年位列机加第一。
“安全是生命之本,违章是事故之源;成品就是诚信,次品等于废品。”几十年,李迎春是这样理解质量与安全的。“质量是航空人的生命”就写在车间的大门上,每次进入车间他都会告诫自己:绝不能让零件带着问题转到下一个工序。统计数据显示,他在2016全年没有发生过批量超差和报废的情况。我们还看到了这样一组数据:连续16年,他在精密车削加工岗位上的合格率一直保持在99.7%以上,特别是氟化钙精密车削加工连续16年实现无差错精密加工。
创新与精益:惟心底永存的信念
李迎春的加工史上有很多“首次”:首次研制成功氟化钡透镜的精密车削加工,解决了当时的一大难题;首次提出利用材料塑性变形实现光学元件的精确固定,使轻量化精密镜筒组件成型加工工艺成功得到应用;首次研究出成组柔性精密定心工装,得到广泛应用,大幅提高了生产效率,降低了生产成本。
当时,氟化钡的数车加工是一大难题,没有任何参考数据。他只能先在网上查询氟化钡材料的物理、化学性能,再经过与加工后的氟化钙比较,得出一个自己不敢确定的参考数据。第一次加工,他选择最初试切参数,但试切零件出来后有较明显的崩边。仔细分析后,他意识到可能是初步选择的进给量过大。于是,第二次,调整进给量,这次出来,零件表面较平滑了,但是加工效率却变得很低。接下来,三次、四次、五次……连续几天下来,他一直不断地试验调整,最终找到一个最优数据,保证了产品加工质量与进度。
“整流后罩、光窗底座以及组合加工件当时也是首次在所里批量投产,遇到的加工难题更多。”李迎春说。由于零件直径长度比较大,程序模拟时X轴、Z轴方向出现超程现象。他首先通过机床的软限位进行调整,重新设计制作工装,并进行模拟,Z轴达到了加工条件,但X轴超程调整难度却非常大。由于是铸件,工件余量较大,刀具也不能装太长,以免X轴方向又超程。但零件加工面又是近乎半球面的形状,如果装太短,零件的高低落差大就会导致刀座碰到零件其余部位。多次试验下来,最后他巧妙地用一长一短两把刀,车削外部大余量时用短刀,加工剩下部分用长刀,最终解决了X方向的超程问题,为顺利完成加工奠定了基础。
成长与团队:惟心底自许的成功
李迎春一直秉持着“教会徒弟,成就师傅,徒弟和师傅共同成长才是最大的成功”这一团队理念,在对部门新入所青年职工的培养,他毫无保留地把工作经验和技巧教给他们。
2015年底,所里新成立3个机加单元,李迎春承担了数车/三轴单元长。当上单元长的他马上意识到,一份新的责任到了自己肩上。“单元如何发展?团队成员如何进步?任务如何出色完成?”一个个问题在他脑海中盘旋。他想到了很多,他组织培训,想让每个成员都成为多能工;提倡集体智慧与集体创新,定期开展创新研讨会等活动。他的行动也取得了显著效果,单元组建以来,他们单元产量提升35%,准交率提升50%,产品质量提升37%。
由于业绩突出,李迎春两次当选光电所劳模,连续3年当选光电所优秀共产党员,曾荣获航空工业集团公司航空报国优秀贡献奖。
20年、30年、40年……迎着每一个春天,迎着航空工业的春天,李迎春在匠心之路上矢志前行。