慧聪新风网讯 山东能源临矿集团古城煤矿为多水平开拓矿井,2013年以来,随着矿井采掘全部转入深部-1030水平生产,矿井通风流程已超过15km,加之受地压影响部分巷道回缩变形严重,通风断面局部不足8㎡,导致矿井部分巷道阻力大、风速超限的问题时有发生,对矿井通风系统的安全可靠性产生了较大影响。
“目前古城煤矿采用中央并列抽出式通风,副井进风、主井提煤兼回风。”古城煤矿通防副总工程师周生国介绍道,“由于受各种因素限制,在中央分列式通风方案无法实现的情况下,去年伊始,我矿积极研究深水平高阻矿井通风系统优化解决办法,综合均衡通风、优化降阻、通风设施构建、通风日常管理、优化效果的评价等方面决定对通风系统进行二次优化。”
据悉,在本次系统优化中,古城煤矿采用了以工作面为核心的工作方法。首先建立高效可行的采煤工作面分风调控方式与通风方式,增强采煤工作面分风的可控性与有效性,提高有效风量率和风速合格率,降低风量备用系数,适当减少矿井供风量,从而在改善采煤工作面作业环境的同时,大幅度的降低电耗。
“自去年三月份起,我们对-1030总回风巷、-850回风巷、-840北翼皮带巷、-850南翼回风巷共785m巷道进行了扩修,确保回风断面不小于12㎡,同时对-850水平以上高压区13组39道风门进行加固改造,以最大限度减少风量损耗。”古城煤矿通防科副科长王郡章说。
然后,古城煤矿围绕采区设计相应的进、回风系统,采用多路进风、多路回风,各路按照最优分风原则合理分风,控制有害漏风、利用有益漏风。通过方案优化选择,进一步减少矿井总风阻,降低通风电耗。
“去年8月份我们开始补打了-505北翼回风巷405m,断面14m2;-840北翼回风巷457m,断面18m2;-850南翼回风巷930m,断面16m2;-1030回风巷1006m,断面18m2,共四条专用回风巷2798m。截至今年5月23日,古城煤矿已经形成了自三水平以上“二进二回”的通风系统布局。”古城煤矿生产副总工程师张连国说。
此外,为保证优化效果,彻底消除风量不足这一安全隐患,按照井上下同步优化的原则,古城煤矿对地面两台主通风机也进行了更换,将BDK-8-No24/2×280KW风机更换为FBCDZ-8-No30/2×710KW风机,同时还对主井塔密封装置重新进行了加固堵漏。
“矿井通风系统优化四项工程共投资4160.04万元,比起打专用风井来,不仅节省了建设资金近8000万元,还有效缩短了工期240天,实现了工程建设效益的最大化。”古城煤矿财务科科长高伟说。
“目前矿井总进风量为8100m3/min,矿井负压为3500Pa,净增风量达2400m3/min,井下安全生产条件和作业环境得到了极大改善。”古城煤矿副总工程师柳俊仓说。
据了解,古城煤矿通风系统的优化,成功攻克了深水平高阻矿井通风系统优化难题,基本上解决了巷道阻力大、风速超限、长距离供风、温湿度偏高等多项实际问题,从而构建起了安全、经济、稳定、可靠的矿井通风系统,为矿井的安全高效生产和可持续发展提供了有力保障。