慧聪化工网讯:今年以来,西北油田探索投资项目一体化全周期管理模式,在采油二厂启动投资成本一体化管理改革,投资决策权下沉后取得一系列成果:上钻准备时效由16天缩至9天,钻井周期较设计提前18.79天,在4口井实现完井与采油无缝衔接,缩短作业周期20天。
按以往模式,采油厂只负责油气井的日常管理和维护,油气产量接受油田开发部门考核,成本归财务部门管理、投资归计划部门管理,造成投资、产量、成本三大计划权责利不对等,不符合精益管理的要求。
西北油田下放投资决策权,在采油二厂试点开展老区投资管理职责调整,使采油厂成为真正意义上投资管控的主体。“这赋予我们更大责任,也对投资管理工作提出更高要求。”采油二厂总会计师赵峰坦言。经过近一年试点运行,成为投资主体的采油二厂,增强了产能建设项目的实施效果,初步构建了适应采油厂的投资管理机制,并培养一批熟悉投资管理的专业化人员。
采油二厂变参与跟踪为主动介入,积极参与新井产建方案部署,优化方案论证,强化方案管理,深度参与井位部署管理,通过加大低产、低效、停产井侧钻潜力排查力度,提出井位建议15井次,被采纳8井次,建议取消2井次,有效避免投资超出预算。通过方案阶段的优化论证,效益明显提升,目前投产油井20口,平均单井日产油22.4吨,比原方案增加2.1吨。他们还主动提出对16口新井加装气密扣套管,这比使用非气密套管增加投资100万元,但经预测,可减少后期井筒治理费用320万元。
10月22日,他们拿到TK6130井井位后,在钻前组织过程中发现了问题。这口井原设计为直井,因井位踏勘时,受地面油气管道及电力线路影响,变更为斜井。直井变斜井,不仅投资增加300万元,也为后期油井管理、井下作业等带来很多问题。经现场测算,他们认为地面油气管道能够避开,电力线路也可以协调解决。经与相关方多次沟通协调,他们最终出资对6根电线杆进行移位,征地及工程投入不超过40万元,把这口井又变更为直井。“这在以前是不可想象的,变更井型,采油厂既无权限也无义务;现在不同了,作为投资方,花出去的每一分钱都要精打细算。”赵峰感慨道。
他们改变投资项目发包方式,将固井、钻井工程项目调整为“钻井+固井”整体大包;在关键环节发挥专业化作用,通过测、录、监督机制,确保项目的质量、进度、安全,减少资金投入,提高运行效率。
同时,采油二厂建立内部沟通交流群,各业务科室及时掌握新井动态信息,一旦出现异常,及时协调解决。对于钻井结束等候酸压的井,在完井交接期间,通过提前组织修井基础等工作,在TH12522CH等3口井推行后,共节约作业周期15天。在钻井进入目的层后,及时与研究院、工程院等单位紧密联系,加快完井方案和设计编制,提前准备完井管柱,缩短完井时间。他们还针对产能建设项目井位批次多、时间跨度长等问题,分批办理环评手续,提高产能建设项目环评办理效率。